一种由PLC控制污水溶解氧的系统设计
检查,以排除故障。
装置3,曝气池出水指示灯(HL2)装置。正常出水时指示灯的颜色为绿色,否则就需对出水阀进行检查,或启动手动控制来对出水阀进行控制。
装置4,变频器故障指示灯(设为HL3)装置。当变频器正常工作时,HL3指示灯会置于绿色位置,否则就提示变频出现故障。
如此过程循环进行,这样不仅方便于自动控制,同时鼓风机是通过调整转速按需供气,这样也节省了电能。
3 系统电路
(1) 电路模块。系统主要包括了进水泵、鼓风机、变频器、DO监测仪、风速测量仪几个板块,方框图如图2所示。
(2) 电路硬件接线。由于进水泵和鼓风机都由三相交流电机控制,它们的额定电压为380 V,接线图如图3所示。图3中,M1为进水泵电机;M2为主鼓风机电机;M3为备用鼓风机电机。变频器与鼓风机的接线图如图4所示。
4 PLC的控制系统设计
4.1 I/O地址分配
通過对系统控制过程的详细分析以及主电路接线图、变频器和鼓风机接线图的分析,确定了系统PLC的I/O地址分配表,如表1所示。
4.2 PLC外围接线设计
图5为PLC 外围接线图(开关量接线图),图6为PLC外围接线图(模拟量接线图)。
4.3 主程序PLC控制
图7为PLC自动控制部分主程序流程图以及部分程序梯形图。由于污水溶解氧控制系统是一个惯性较大无法突变的系统,不需要过高的响应速度,因而在设计思想上以查询方式为主,中断方式为辅,采用4段系统PID参数进行整定。这样大大提高了系统的适应性,使用户在使用时减少了调试的工作,同时系统的体积很小,抗干扰的可靠性大大增强,本系统PLC控制程序由主程序和子程序组成。
4.4 子程序PLC控制
子程序流程和部分梯形图如图8所示。
本研究由DO检测仪采集系统的DO值,再由A/D 转换模块采集设定值和现行DO值,通过PLC的PID调节,由D/A 转换模块输出PID的调节值送到变频器,由变频器实现变频控制,通过调节鼓风机转速来实现对曝气池输气量的控制。在本研究中,采用的是调用子程序的方法,在子程序中对PID参数进行初始化处理,在前面提到的4个不同的区间段即第Ⅳ阶段e(k)>1.5 mg/L;第Ⅲ阶段1.0 mg/L 5 结束语 本设计污水处理过程中的溶解氧控制系统以PLC作为核心进行设计,具有工作稳定、供氧变化稳定的特点。该系统既避免了因鼓风机输入空气量过大所造成的能源浪费,又可以满足污水处理厂要求,有广阔的应用前景和推广价值。 参考文献: [1] 李国伟. PLC在污水处理厂的应用[J]. 科技创业家,2014(3):153. [2] 孙新江,赵靓靓,王永军. PLC在污水处理工程中的应用[J]. 给水排水,2003(10):95-96. [3] 邹娜.基于组态软件和PLC在污水处理厂自动控制系统的应用[D]. 广州:华南理工大学,2015:45-48.