现场修复大型离心式风机动平衡技术的研究及应用
检查,如磨损量较大,要对其衬板、螺栓进行加固处理,防止动平衡修复后,短时间内衬板或螺栓脱落再次引起动不平衡。如风轮是机翼式镂空叶片,需对叶片顶端焊缝仔细检查,如有开焊或焊缝磨漏,该叶片内部可能已经有积灰,必须对该缝隙进行封堵,防止在动平衡修复过程中,由于积灰脱落而影响计算的精度,也防止在动平衡修复后,由于叶片之间的积灰量不同而再次引起动不平衡。
2.3 修复风轮静平衡
风轮补焊修复后,其重心可能偏离旋转中心很远,如此时运转风机进行修复动平衡试验,可能会由于振动值过大而引起风机不能正常运转或造成轴承座损坏。所以在运转前需对风轮进行简单的静平衡修复,从而来保证振动值不会严重超标。
2.4 利用动平衡仪对风轮进行动平衡修复
使用动平衡仪现场做平衡方法有两种:单面法和双面法。只需要在一个校正平面内进行平衡校正的方法称单面法;必须在两个校正平面内进行平衡校正的方法称双面法。
3 现场修复风机转子动平衡案例
我公司出铁厂除尘风机为辽宁金丰鼓风机有限公司生产,型号为离心鼓风机Y4-2X73No.24F。2014年11月,炼铁厂出铁厂除尘风机振动值超标,达到12mm/s,风机已不能正常运转。经检测,发现风机轴承座水平径向振动值较大,频谱分析发现一倍频是主频,于是决定进行动平衡修复。
检查风轮,发现其叶片表面衬板磨损量不是太大,但镂空叶片的顶部焊缝磨漏约5mm宽的缝隙,是由于叶片内部积灰而引起的动不平衡,但无法用电焊简单修补,决定增加U形衬板封堵缝隙并保护叶片不再继续磨损。衬板焊接完毕后,为防止风机振动过剧,进行了一次静平衡修复。运转风机,测量双侧轴承座振动参数:A) 12.6mm/s,206°;B) 10.5mm/s,35°;Speed-740rpm。可以看出,两侧振动值相差不大,但振动相位角相差很大,需选择双面法进行动平衡修复。通过公式计算得知该风轮的试配重应为563g,在风轮驱动侧大盘焊接530g配重铁块(焊条约需33g)。
运转风机测得数据:A) 10.3mm/s,226°;B) 9.5mm/s,39°;Speed-740rpm。可以看出,风机振动值明显下降,所以选择不去除当前配重,继续在风轮非驱动侧大盘焊接第二块配重铁块,重量及焊接角度均与第一块相等。
运转风机后测得数据:A) 10.9mm/s,226°;B) 11.5mm/s,39°;Speed-740rpm。不去除试配重,直接计算所需的准确配重,得到数据如下:A) 2432kg,22°;B) 982kg,215;Speed-1000rpm。根据数据,选择2432g(包括焊接所需的焊条重量)配重铁块焊接在风轮驱动侧大盘上,焊接位置为以第一块试配重为零点,逆转向22°;选择982g(包括焊接所需的焊条重量)配重铁块焊接在风轮非驱动侧大盘上,焊接位置为以第二块试配重为零点,逆转向215度。
运转风机检验动平衡修复效果,测得数据:A)1.5mm/s,165°;B)1.8mm/s,98°。由数据看出:风机驱动侧轴承座振动值为1.5mm/s,非驱动侧轴承座振动值为1.8mm/s,已完全符合该风机运转标准,此次动平衡修复是成功的。
4 结论
通过对大型离心式风机现场动平衡修复的研究和实际应用,效益非常显著,对炼铁厂乃至集团公司都是一项成功的技术实践,可得到很好的应用,应予推广和执行。
参考文献
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