变频技术在煤矿主扇风机中的应用
材料,而电能又是一个很大的消耗项目。
怎样合理地使用电能,使电能的利用率达到最高而消耗率达到最少,是很多煤炭企业、建设、设备安装使用的重要经济指标。这些年随着科技的不断发展,煤矿的通风、提升、运轨、采煤、掘进等设备的不断更新,注重节能、降耗、提高安全运行性能的电器设备大量涌现,其中,变频技术就是一项既节能、又安全可靠的安全运行技术,变频技术在其它领域的应用也十分广泛,现仅以煤矿主通风机应用变频调速技术的运行进行分析。
1 选择矿用主扇通风机调速方案
1.1 煤矿主扇风机的调节方法
在实际生产过程中,由于煤矿企业处于不同的阶段,所以对风量风压的要求存在一定的差异性,通常情况下,采用以下方式进行调节,进而在一定程度上满足生产需要。
①调节闸门;
②调整通风机的转速;
③调整前导器叶片的角度;
④通过改变动叶安装角,对轴流式通风机进行调节;
⑤通过对尾翼摆角进行调整,实现对离心式通风机的调节;
⑥通过改变动叶数目,对轴流式通风机进行调节;
⑦通过改变静叶角度,对轴流式通风机进行调节。
在上述调节方式中,其中,调节效率最差的方式就是闸门调节,通过人为的方式可以对这种调节方式的阻力曲线进行改变,进一步增加风阻,通过这种方式进行调节,风机的性能在一定程度上可能被恶化;与闸门调节方式相比,在调节效率方面,前导器调节和尾翼摆角调节通常情况下相对比较高;对于风机的特性曲线,通过改变动叶安装角和动叶数目的方式可以对其进行调整和改变,进一步拓宽风机运高效运行的范围,进而在一定程度上实现节能降耗的目的。对于风机来说,通过改变其转速,可以使通风机运行在最佳工况点,可以使风机在最大的范围内以最高的效率运行。在上述调节方式,该调节方式的节能效果最好。
在生产中,煤矿选择了两台对旋式轴流通风机作为主扇风机,其中一台留作备用。在性能曲线方面,轴流式通风机的性能曲线如图1所示。
由图1可知,在轴流式通风机的性能曲线中,其压力曲线存在驼峰,如果在驼峰右侧区域选择工况点,在这种情况下,可以确保通风机运行的稳定性;如果在驼峰左侧区域选择工况点,这时稳定通风机的工作状态存在一定难度,通风机工作在该区域时,无论风压,还是流量都容易发生波动。当向左下部转移工况点时,这时风压、流量发生的脉动会比较剧烈,进而在一定程度上导致风机装置发生剧烈的振动,风机装置的剧烈振动现象,通常情况下被称为喘振。通风机在运行过程中,如果发生喘振,通常情况下会对风机装置构成威胁。所以通风机在实际运行过程,绝不允许出现喘振。为了防止通风机在小流量状态时发生喘振,需要对风机进行调节。在20%的变化范围内,对风机速度进行控制,风机效率在这种情况下基本不发生变化,利用变频方式处理风机,可以使风机高效运行在小流量段状态。通过调频方式对风机进行调速处理,其优势主要表现为:一方面防止风机发生喘振,另一方面可以使风机高效运行的范围不断扩大。在投运初始阶段,由于风机所需的风量远远小于风机风量,在这种情况下,采用变频调速方式对风机投运的初始阶段进行处理显得尤为重要。
1.2 传统的调速方式
到上个世纪末,主要采用液力耦合器方式、串级调速、高—低变频方式对高压电机进行调速处理。
1.2.1 液力耦合器方式:对于这种调节方式来说,其调节原理就是,将一个液力耦合装置串接在电机和负载之间,通过对液面高度进行调整,进而在一定程度上调节电机和负载之间耦合力,进一步对负载的速度进行调节。在对风机进行调速处理的过程中,液力耦合器方式属于转差功率消耗型的做法,其缺点是:风机效率随着转速的下降逐渐降低,同时使得维护工作量进一步增加。
1.2.2 串级调速:通过这种方式对风机进行调速处理时,通过情况下需要借助绕线式异步电动机来完成。在调速过程中,通过实施整流、逆变处理,可以将转子绕组的一部分能量输送到电网中,进而提高节能效果。在现代工业生产中,由于主要使用鼠笼式异步电动机,更换电机比较复杂。利用串级调速方式对风机进行调速,其调速范围通常情况下比较窄,一般只有70%-95%。并且容易污染电网的谐波,进一步降低功率因数等;受转子滑环的影响和制约,串级调速电机的功率一般比较小,并且维护滑环的工作量比价大。
1.2.3 高—低变频方式:通过这种方式进行调速处理,需要选择低压变频器,同时选用输入降压变压器,在一定程度上对电网电压进行降压处理,然后利用低压变频器进行变频处理。在调速过程中,实现电机变频的方式主要包括:一种是直接使用低压电机;另一种是借助原来的高压电机,在变频器和电机之间安置一台升压变压器。受当时社会环境的影响和制约,这种变频方式属于过渡性技术。
通过对高压电机调速方式进行对比分析,在改造煤矿主扇通风机的过程中,采用高压变频器进行改造,其中高压变频器选择4台山东新风光电子科技发展有限公司生产的jd-bp37-560f型高压变频器。
2 技改方案
2.1 山东新风光电子jd-bp37-560f高压变频器
2.1.1 jd-bp37-560f高压变频器的性能指标(表1)
2.1.2 性能特点
①采用直接“高—高”变换形式对高压变频调速系统进行处理,其主体结构为单元串联多电平拓扑结构。
②对变频装置进行控制,可以通过led键盘、人机界面两种方式来完成,这两种控制方式可以互为备用,在实际生产过程中,借助这两种控制方式,可以进行增、减负荷、开停机等操作。
③通过设置相应的标准rs-485、触摸屏处理器扩展通讯接口等,变频器可以提供通讯功能。
④变频系统在没有任何补偿功率因数时,在20~100%的调速范围内,其输入端功率因数高达0.95。
⑤在输出电缆长度方面,变频装置没有任何要求,共模电压及dv/dt应力不会对变频装置保护电机构成影响。
⑥按照ieee 519 1992及我国供电部门的相关规定,变频装置输出电流谐波低于2%,完全符合电压失真要求,并且高于国标gb14549-93的相关规定。对于变频装置来说,其输出波形不会造成电机产生谐振。
⑦电网反馈的电流谐波对于变频装置来说,通常情况下低于4%,符合ieee 519 1992及我国供电部门的相关规定,同时高于国标gb14549-93的规定要求。
⑧变频装置具有较强的能力,进一步适应电网电压的波动,电网电压波动范围在-10%~+10%之间时,变频装置能够满载输出。
⑨变频装置通过设置过电压、过电流、欠电压等保护,并且其保护性能完全符合国家有关标准的规定要求。
⑩在实际运行过程中,变频装置能够自行诊断所发生的故障时,并且通过中文的形式提示故障的类型、位置等故障信息,并且能够就地显示故障信息,同时可以进行远方报警,进而在一定程度上为运行人员、检修人员识别、维修故障等提供便利。
{11}对于变频控制系统来说,由于具有较强的适应能力,能够在电子噪声、射频干扰等环境中连续运行。
2.2 变频改造主回路接线
在连接方式上,对于变频装置与主扇风机来说,通常情况下,按照图2所示的方式进行连接。例如,经变频装置处理后,6kV电源输入刀闸K1进入高压变频装置,经出线刀闸K2处理,变频装置输出到电动机。
2.3 高压变频器如何在风机的高效区进行调速
在高效区,对高压变频器进行调速的措施主要包括:
①煤矿企业在实际生产过程中,需要结合矿井近期所需的风量、负压等实际情况,对高压变频器进行相应的调速处理。
②风机在运行过程中,需要结合风机运行的实际情况,进而在一定程度上做出相应的网路阻力曲线,同时求解相应的曲线方程组。
③在实际调速过程中,需要采取相应措施,进一步对风机的直径及转速进行确定,然后结合厂家提供的相应的特性曲线,作出相应的风机阻力曲线,进而在一定程度上找出最佳的工况点,确保风机在该工况点高效运行。在运行过程中,如果工况点出现在低效区,可以进一步调整风机的动叶角度,通过调整使风机运行在高效区。通过公式计算、作图或者将两者相结合的方式,进一步确定风机叶片的安装角度;通过做出风路特性曲线寻找工况点,对于平均角度可以通过图进行查找。
2.4 变频运行情况
2.4.1 变频器及其负载
4月30日安装完成该变频器,5月3日投入运行。主扇风机参数详见表2。
2.4.2 变频运行
从实际运行情况来看,高压变频器从投入运行以来,其运行较为稳定,并且在输出频率、电压、电流等方面,同样表现出较强的稳定性。在实际运行过程中,对于风机来说,其实际转速远远低于额定转速,并且表现出噪声小的优势。
2.4.3 变频操作
在对变频器进行实际操作的过程中,为了便于对变频器进行操作,该变频器装置提供了中文操作界面,通过触摸屏对变频器进行操作,变频器的运行状态在一定程度上可以生动直观地显示,同时变频器的各种运行数据通过触摸屏进行查询,并且便于操作人员及时了解其运行状况。变频器操作简单、快捷,并且可以同时起动两级风机,在较短的时间内就可以满足相应的风量要求。
2.4.4 运行数据
对于变频器来说,其运行数据如表3所示。
2006年5月16日,功率因数:0.976。
2.4.5 能耗分析
煤矿选用对旋式轴流风机作为主扇风机,两台旋转方向相反、功率为400kW的风机共同组成主扇风机,在图3中,给出了风机特性曲线,其中,矿井的通风阻力曲线、调整风门后的阻力曲线如图3中的R1、R2所示,并且曲线R1、R2分别与转速为n2、动叶角度为00和转速为n的风机特性曲线相交于a、b两点。当风叶角度为-50、风量为147m3/s时,风压损失功率为:
p风损=δp×qa/1000=(pb-pa)×qa/1000
=(3050-2100)×147/1000=139.7kW
如果采用工频运行,动叶角度调至-5℃,闸门调节工况点b,在这种情况下,风机的通风有用功率为:
p通=pb×qb/1000=3050×147/1000=448.4kW
电机功率:
p电=p通/η=448.4/72%=622.8kW
因此,其节电率=(p电-p变)/p电
=(622.8-386)/622.8=38.02%
风机变频运行时的效率为:
η=(pa×qa/1000)/p入
=(2100×147/1000)/386=80%
通过上述分析可知,当风机变频运行时,其效率为80%,其节电率超过30%,具有明显的节能效果,并且经济效益可观。
3 结论
从主通风机投入变频技术运行的实例分析和应用中,我们可以知道,应用变频技术不但提高了风机的效率,更大大节约了电能,还提高了设备的安全性能。把此项技术应用到如排水、运输、提升、采煤等环节中,更能为企业和国家节约大量的资金。
参考文献:
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[3]陈光梦.可编程逻辑器件的原理与应用[M].上海:复旦大学出版社,1998.
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